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陽(yáng)離子交換樹(shù)脂鐵污染的處理
[2013/11/21]
陽(yáng)離子交換樹(shù)脂鐵污染的處理
1、樹(shù)脂鐵污染的特征
鐵污染后的樹(shù)脂顏色變深,甚至呈黑色;樹(shù)脂床層壓降增加,可能出現偏流;工作交換容量降低,再生效率下降。
2、樹(shù)脂鐵污染的原因
(1) 水和冷凝液中鐵的影響。水和冷凝液中鐵含量見(jiàn)表3。鐵包括懸浮鐵、離子鐵。一級除鹽進(jìn)水、冷凝液中的懸浮鐵大部分在無(wú)煙煤石英砂過(guò)濾器JF9201、氰綸棉除鐵過(guò)濾器JF9208/07中得到去除。但由于原水預處理采用FeCl3作為混凝劑,少量礬花被帶入一級脫鹽系統;在運行中還有部分冷凝液未經(jīng)氰綸棉除鐵過(guò)濾器過(guò)濾通過(guò)旁路直接進(jìn)入樹(shù)脂床層,尤其是化肥裝置停車(chē)后再次開(kāi)車(chē)時(shí),冷凝液中總鐵達120μg/L左右,此時(shí)如果冷凝液不經(jīng)過(guò)過(guò)濾而直接進(jìn)入樹(shù)脂床層,對樹(shù)脂的污染是非常嚴重的。一級除鹽進(jìn)水和冷凝液中的鐵進(jìn)入交換器被樹(shù)脂吸附后,以高價(jià)鐵化合物的形態(tài),牢固地沉積在樹(shù)脂內部和表面,堵塞了樹(shù)脂微孔,從而影響了孔道擴散,造成鐵的污染。
表水和冷凝液中鐵含量
樹(shù)脂系統 取樣點(diǎn) 總鐵(μg/L)
預處理系統
一級脫鹽系統 JF9201出水
D9205出水 830
21
含氨工藝冷凝液系統 JF9208前
JF9208后
D9214出水 37
25
17
透平及尿素冷凝液系統 JF9207前
JF9207后 42
37
二級除鹽系統 D9204出水 17
(2) 再生劑燒堿溶液中含有雜質(zhì)NaClO3和Fe2O3。它們生成高鐵酸鹽(如FeO42-)。高鐵酸鹽隨堿液進(jìn)入陰床后,因PH值降低,發(fā)生分解反應:
2FeO42-+10H+→2Fe3++3/2O2+5H2O
Fe3+進(jìn)一步形成Fe(OH)3,附著(zhù)在陰樹(shù)脂顆粒表面上,造成鐵的污染。
(3) H2SO4溶液作為陽(yáng)離子交換樹(shù)脂的再生劑,其除鐵效果比較低。在再生時(shí)樹(shù)脂內的鐵很難與H+交換而得以洗脫。這樣,樹(shù)脂內的鐵積累愈來(lái)愈多,從而影響樹(shù)脂的交換能力。
3、樹(shù)脂鐵污染的處理
已經(jīng)受到鐵污染的樹(shù)脂,采用5%-10%的鹽酸進(jìn)行浸泡處理。
(1) 樹(shù)脂失效后,交換器排水;齑矘(shù)脂失效后,正常再生至陰、陽(yáng)樹(shù)脂分開(kāi),分別轉移至陰、陽(yáng)離子再生器中。
(2) 向各交換器或再生器中投加5%-10%的鹽酸,鹽酸液面在樹(shù)脂表面以上20-30cm左右。
(3) 浸泡5-10min后,從各交換器或再生器底部進(jìn)壓縮空氣進(jìn)行擦洗,然后繼續浸泡,30min后,在進(jìn)行擦洗、浸泡。上述過(guò)程重復多次,直至浸泡液的酸度、鐵含量基本不變?yōu)橹埂?
(4) 對陽(yáng)樹(shù)脂用一定濃度的H2SO4進(jìn)行正常再生,進(jìn)酸直至陽(yáng)離子交換器或再生器進(jìn)出口酸濃度相等;對陰雙層床先進(jìn)行反洗分層,將弱堿陰樹(shù)脂和強堿陰樹(shù)脂分開(kāi),用精制水置換30min,然后用一定濃度的NaOH堿液進(jìn)行正常再生,進(jìn)堿直至陰雙層床進(jìn)出口堿濃度相等;對混床陰樹(shù)脂先用精制水沖洗30min左右,然后用一定濃度的NaOH堿液進(jìn)行正常再生,進(jìn)堿直至陰離子再生器進(jìn)出口堿濃度相等。
(5) 按再生程序繼續進(jìn)行再生
4、樹(shù)脂鐵污染的預防
(1) 做好原水預處理工作。在保證澄清池出水水質(zhì)的情況下,盡可能降低FeCl3混凝劑的用量,防止鐵鹽后移,嚴格控制無(wú)煙煤石英砂過(guò)濾器的出水濁度。
(2) 嚴格控制再生劑燒堿溶液中NaClO3和Fe2O3的含量。
(3) 所有回收的冷凝液必須經(jīng)過(guò)氰綸棉除鐵過(guò)濾器后,再進(jìn)入樹(shù)脂床層進(jìn)行處理。在資金允許的情況下,可以考慮將氰綸棉除鐵過(guò)濾器改乘磁力除鐵過(guò)濾器,提高除鐵效率。
(4) 弱陽(yáng)離子交換器每次再生時(shí),先用無(wú)煙煤石英砂過(guò)濾器出水以8m/h流速對樹(shù)脂床進(jìn)行逆流反洗,直至出水清澈,以洗脫樹(shù)脂表面附著(zhù)的礬花。強陽(yáng)離子交換器、陰雙層床每隔一定的周期,對床層進(jìn)行大反洗,流速以樹(shù)脂不從反洗水出口跑出為宜。
(5) 混床每次再生前,采用0.1Mpa的壓縮空氣以約22m/h的氣速從混床底部對樹(shù)脂進(jìn)行擦洗,然后用一級脫鹽水沖洗,反復數次,直至混床出水清澈,以洗脫樹(shù)脂表面附著(zhù)的鐵。
5、效果
1999年5月,混床再生最后沖洗時(shí),電導率下降速度很慢,而且混床大約運行一天后,電導率經(jīng)常超過(guò)工藝要求的范圍,一般在0.4-0μS/cm,嚴重影響鍋爐補充水的質(zhì)量,對鍋爐的安全運行帶來(lái)危害。1999年9月,對混床陰、陽(yáng)樹(shù)脂取樣分析鐵含量,分別為24mg/g樹(shù)脂、25.6mg/g樹(shù)脂,數據說(shuō)明樹(shù)脂已受到嚴重鐵污染。
采取5%-10%鹽酸對陰、陽(yáng)樹(shù)脂浸泡處理后,混床再生最后沖洗時(shí),電導率迅速降至0.4μS/cm以下;齑策\行時(shí)電導率也≤0.4μS/cm,運行周期由處理前的一天左右恢復到正常的七至八天。同時(shí)采取了上述預防措施,從1999年10月至今,混床運行情況很好,出水質(zhì)量一直在工藝要求的范圍內,保證了鍋爐的安全運行。
1、樹(shù)脂鐵污染的特征
鐵污染后的樹(shù)脂顏色變深,甚至呈黑色;樹(shù)脂床層壓降增加,可能出現偏流;工作交換容量降低,再生效率下降。
2、樹(shù)脂鐵污染的原因
(1) 水和冷凝液中鐵的影響。水和冷凝液中鐵含量見(jiàn)表3。鐵包括懸浮鐵、離子鐵。一級除鹽進(jìn)水、冷凝液中的懸浮鐵大部分在無(wú)煙煤石英砂過(guò)濾器JF9201、氰綸棉除鐵過(guò)濾器JF9208/07中得到去除。但由于原水預處理采用FeCl3作為混凝劑,少量礬花被帶入一級脫鹽系統;在運行中還有部分冷凝液未經(jīng)氰綸棉除鐵過(guò)濾器過(guò)濾通過(guò)旁路直接進(jìn)入樹(shù)脂床層,尤其是化肥裝置停車(chē)后再次開(kāi)車(chē)時(shí),冷凝液中總鐵達120μg/L左右,此時(shí)如果冷凝液不經(jīng)過(guò)過(guò)濾而直接進(jìn)入樹(shù)脂床層,對樹(shù)脂的污染是非常嚴重的。一級除鹽進(jìn)水和冷凝液中的鐵進(jìn)入交換器被樹(shù)脂吸附后,以高價(jià)鐵化合物的形態(tài),牢固地沉積在樹(shù)脂內部和表面,堵塞了樹(shù)脂微孔,從而影響了孔道擴散,造成鐵的污染。
表水和冷凝液中鐵含量
樹(shù)脂系統 取樣點(diǎn) 總鐵(μg/L)
預處理系統
一級脫鹽系統 JF9201出水
D9205出水 830
21
含氨工藝冷凝液系統 JF9208前
JF9208后
D9214出水 37
25
17
透平及尿素冷凝液系統 JF9207前
JF9207后 42
37
二級除鹽系統 D9204出水 17
(2) 再生劑燒堿溶液中含有雜質(zhì)NaClO3和Fe2O3。它們生成高鐵酸鹽(如FeO42-)。高鐵酸鹽隨堿液進(jìn)入陰床后,因PH值降低,發(fā)生分解反應:
2FeO42-+10H+→2Fe3++3/2O2+5H2O
Fe3+進(jìn)一步形成Fe(OH)3,附著(zhù)在陰樹(shù)脂顆粒表面上,造成鐵的污染。
(3) H2SO4溶液作為陽(yáng)離子交換樹(shù)脂的再生劑,其除鐵效果比較低。在再生時(shí)樹(shù)脂內的鐵很難與H+交換而得以洗脫。這樣,樹(shù)脂內的鐵積累愈來(lái)愈多,從而影響樹(shù)脂的交換能力。
3、樹(shù)脂鐵污染的處理
已經(jīng)受到鐵污染的樹(shù)脂,采用5%-10%的鹽酸進(jìn)行浸泡處理。
(1) 樹(shù)脂失效后,交換器排水;齑矘(shù)脂失效后,正常再生至陰、陽(yáng)樹(shù)脂分開(kāi),分別轉移至陰、陽(yáng)離子再生器中。
(2) 向各交換器或再生器中投加5%-10%的鹽酸,鹽酸液面在樹(shù)脂表面以上20-30cm左右。
(3) 浸泡5-10min后,從各交換器或再生器底部進(jìn)壓縮空氣進(jìn)行擦洗,然后繼續浸泡,30min后,在進(jìn)行擦洗、浸泡。上述過(guò)程重復多次,直至浸泡液的酸度、鐵含量基本不變?yōu)橹埂?
(4) 對陽(yáng)樹(shù)脂用一定濃度的H2SO4進(jìn)行正常再生,進(jìn)酸直至陽(yáng)離子交換器或再生器進(jìn)出口酸濃度相等;對陰雙層床先進(jìn)行反洗分層,將弱堿陰樹(shù)脂和強堿陰樹(shù)脂分開(kāi),用精制水置換30min,然后用一定濃度的NaOH堿液進(jìn)行正常再生,進(jìn)堿直至陰雙層床進(jìn)出口堿濃度相等;對混床陰樹(shù)脂先用精制水沖洗30min左右,然后用一定濃度的NaOH堿液進(jìn)行正常再生,進(jìn)堿直至陰離子再生器進(jìn)出口堿濃度相等。
(5) 按再生程序繼續進(jìn)行再生
4、樹(shù)脂鐵污染的預防
(1) 做好原水預處理工作。在保證澄清池出水水質(zhì)的情況下,盡可能降低FeCl3混凝劑的用量,防止鐵鹽后移,嚴格控制無(wú)煙煤石英砂過(guò)濾器的出水濁度。
(2) 嚴格控制再生劑燒堿溶液中NaClO3和Fe2O3的含量。
(3) 所有回收的冷凝液必須經(jīng)過(guò)氰綸棉除鐵過(guò)濾器后,再進(jìn)入樹(shù)脂床層進(jìn)行處理。在資金允許的情況下,可以考慮將氰綸棉除鐵過(guò)濾器改乘磁力除鐵過(guò)濾器,提高除鐵效率。
(4) 弱陽(yáng)離子交換器每次再生時(shí),先用無(wú)煙煤石英砂過(guò)濾器出水以8m/h流速對樹(shù)脂床進(jìn)行逆流反洗,直至出水清澈,以洗脫樹(shù)脂表面附著(zhù)的礬花。強陽(yáng)離子交換器、陰雙層床每隔一定的周期,對床層進(jìn)行大反洗,流速以樹(shù)脂不從反洗水出口跑出為宜。
(5) 混床每次再生前,采用0.1Mpa的壓縮空氣以約22m/h的氣速從混床底部對樹(shù)脂進(jìn)行擦洗,然后用一級脫鹽水沖洗,反復數次,直至混床出水清澈,以洗脫樹(shù)脂表面附著(zhù)的鐵。
5、效果
1999年5月,混床再生最后沖洗時(shí),電導率下降速度很慢,而且混床大約運行一天后,電導率經(jīng)常超過(guò)工藝要求的范圍,一般在0.4-0μS/cm,嚴重影響鍋爐補充水的質(zhì)量,對鍋爐的安全運行帶來(lái)危害。1999年9月,對混床陰、陽(yáng)樹(shù)脂取樣分析鐵含量,分別為24mg/g樹(shù)脂、25.6mg/g樹(shù)脂,數據說(shuō)明樹(shù)脂已受到嚴重鐵污染。
采取5%-10%鹽酸對陰、陽(yáng)樹(shù)脂浸泡處理后,混床再生最后沖洗時(shí),電導率迅速降至0.4μS/cm以下;齑策\行時(shí)電導率也≤0.4μS/cm,運行周期由處理前的一天左右恢復到正常的七至八天。同時(shí)采取了上述預防措施,從1999年10月至今,混床運行情況很好,出水質(zhì)量一直在工藝要求的范圍內,保證了鍋爐的安全運行。
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